氧化铝母液蒸发器增加效数节能降耗改造
发布时间:2019-04-28 发布作者:
摘 要 :将“六效蒸发”改为“七效蒸发”,以降低新蒸汽消耗,增加节能效益 ;增加热交换设备,增加精液和附聚降温能力,采用种分母液升温热量交换,精液降温有利于分解效率,种分母液升温有利于蒸发效率,使蒸发原液(种分母液)温度由 75℃增加到 80℃以上,提高生产系统热量综合利用率。六效蒸发器节能降耗改造,顺应技术进步的发展,提高企业经济效益。
中铝山东有限公司六效管式降膜蒸发器共有 7 组,主要有蒸发能力 165t/h 一组、200 t/h 一组、150 t/h 一组、东线130 t/h 两组、120 t/h 一组、65 t/h 一组。其中 165t/h 组用于化学品氧化铝母液蒸发,其余六组均用于氧化铝母液蒸发。
从表 1 中可以看出,现有蒸发器均为六效蒸发加四级闪蒸逆流换热工艺流程,主要存在问题 :蒸汽利用率低,汽耗偏高,平均汽耗在 0.275t- 汽 /t- 水 ;蒸发原液(即种分母液)进效温度较低,只有 75℃左右,生产系统热量综合利用率低。
六效蒸发器原进料流程为逆流流程,原液由蒸发器六效进入,并用泵逐级输送到下一效,新蒸汽加入第一效,一效溶液自压至一级至四级闪蒸罐,逐级降温减压,自蒸发产生二次蒸汽分别送入与其压力相应的各效蒸发器的液室,经四级闪蒸后生产出合格浓度的蒸发母液。在蒸发器逆流流程运行时,原液温度的提高,使六效液室产生过量的二次蒸汽进入大气冷凝器,当不能再增加冷凝器的循环水量时,蒸发器系统的真空就要降低,各效溶液的压力及沸点跟着也要升高,此时会影响蒸发器组的经济运行,原液温度达到 75℃以上时尤为明显,造成以上现象的主要原因是蒸发器系统的热负荷分配不合理。
将“六效蒸发”改为“七效蒸发”,蒸发汽耗可由平均汽耗 0.275t- 汽 /t- 水降至 0.225t- 汽 /t- 水,年节约蒸汽31.8 万吨。
1 蒸发器的效数的选择
蒸发工序浓缩的种分母液一般采用管式降膜蒸发器,这也是我国氧化铝行业成熟的应用技术。七效蒸发器组一般采用逆流换热,两段进料蒸发方式。蒸发器的节能效果主要体现蒸汽的多次利用,采用的效数越多,蒸汽被利用的次数也越多,也就越节能,但效数的多少又受到效间有效温差变小的约束。
中铝山东有限公司拜耳法氧化铝生产使用的铝土矿是三水铝石,相比一水硬铝石矿,浓缩种分母液的浓度低,采用“六效蒸发”已应用成熟,效间平均有效温差在 8℃~ 9℃。改为“七效蒸发”运行后,效间平均有效温差在 7℃~ 8℃。效间有效温差、效间浓度差,对“七效蒸发”运行,工艺技术是可行的。
除了 65t/h 蒸发器组由于场地的限制,无法进行七效改造,其余六组蒸发器全部由“六效蒸发”改为“七效蒸发”,根据现有蒸发器组布置,新增的一效作新Ⅰ效,并同步实施蒸发原液换热和蒸发原液进料改造。
2 建设方案
2.1 蒸发工艺
在保持现有设备继续使用的条件下,通过在每组蒸发器增加一台 I 效管式降膜蒸发器,由六效蒸发改为七效蒸发,使平均汽耗由 0.275t- 汽 /t- 水降至 0.225t- 汽 /t- 水。七效管式降膜蒸发器(每吨水)蒸发物料平衡、热平衡如下 :
2.1.1 计算条件
原液量 :F1=6662kg/t-H2O ;原液比热 :C0=3.55kj/kg· ℃ ;原 液 温 度 :80 ℃ ;各 效 冷 凝 水 的 比 热 :C0=4.186kj/kg℃ ;各效热利用系数 :I 效~ III 效 0.96、IV效~ VII 效 0.98 ;加热蒸汽 :0.5Mpa、T 饱 =152℃ ; 末效真空度 : 0.075Mpa。
2.1.2 主要物料流量见表 2
2.1.3 计算热量结果见表 3
2.2.1 管式降膜蒸发器
管式降膜蒸发器由加热蒸发室、分配盘、汽液分离室、除雾器、循环管等部分构成。并配套冷凝器、循环泵、过料泵、冷凝水泵等。其结构如下图所示。
降膜蒸发工艺 :需蒸发的物料通过进料泵从降膜蒸发器顶部进入,走蒸发管内(管程),物料通过布膜器以膜状分布到换热管内,物料在凭借引力流下管腔时被管外的蒸汽加热,达到蒸发温度后产生蒸发,物料连同二次蒸汽从管内流下以薄膜的形式蒸发。二次蒸汽送入降膜加热室壳程作为加热蒸汽。降膜加热室壳程有板块,引导二次蒸汽,冷凝和排出不可以冷凝的气体。而在过程中把本身热能经过管壁从外传到管内蒸发中的物料,通过换热后二次蒸汽冷凝成水排出降膜蒸发器外。
降膜蒸发系统的特点 :降膜式蒸发器的料液是从蒸发器的顶部加入,在重力作用下沿管壁成膜状下降,并在此过程中蒸发增浓,在其底部得到浓缩液。降膜式蒸发器可以蒸发浓度较高、粘度较大(例如在0.05~0.45Ns/m2范围内)物料;由于溶液在单程型蒸发器中呈膜状流动,传热系数较高 ;停留时间短,不易引起物料变质,适于处理热敏性物料 ;液体滞留量小,降膜蒸发器可以根据能量供应、真空度、进料量、浓度等的变化而采取快速运作 ;由于工艺流体仅在重力作用下流动,而不是靠高温差来推动,可以使用低温差蒸发 ;降膜蒸发器适用于发泡性物料蒸发浓缩,由于料液在加热管内成膜状蒸发,即形成汽液分离,同时在效体底部,料液大部份即被抽走,只有少部份料液与所有二次蒸汽进入分离器强化分离,料液整过程没有形成太大冲击,避免了泡沫的形成。关于蒸发器的选择具体如下 :蒸发器节能改造,采用新增加 I 效蒸发器,现有 I 效蒸发器为 II 效 , 其他依此类推。主要原因一是现有 I 效蒸发器长期处于较高浓度和较高温度工况下,设备状况处于不利状态 ;二是本次改造可充分利用 I效蒸发器旁边的强制循环蒸发器和减温减压器的框架位置,只需要加固和将减温减压器移位即可,土建投资大幅度下降。关于新增 I 效蒸发器面积选择,根据目前蒸发器长期运行情况看,由于 I 效蒸发器长期处于较高浓度和较高温度工况下,因结垢速度等因素影响,相比其他效始终处于不利工况下,适当增加 I 效蒸发器面积可有利于始终保持蒸发器温差、压力等操作参数的稳定,有利于提高蒸发器组的运转率和稳定性,因此本次增加 I 效管式降膜蒸发器,其换热面积按现有 I 效蒸发器换热面积的约 110% 进行配置。
2.2.2 循环泵、过料泵的选型
根据采用七效逆流加四级闪蒸工艺流程要求,新增 I 效蒸发器配套循环泵一台,原 1 效蒸发器配过料泵各一台 ;由于每一效的蒸汽压力和流经的液量均不相同 , 需要进行详细的热量和物料平衡计算 , 因此选择泵的型号较多。其中循环泵流量按照加热面积的 0.35 倍计算。综合考虑各效实际过料量、效间压差、管件数量、汽蚀余量要求等,初步选型结果见表 4。
3 主要建设内容
3.1 六效蒸发改七效蒸发部分
每组蒸发器增加一台蒸发器,扩建一跨钢结构框架安装新蒸发器,将“六效蒸发”改为“七效蒸发”,总共增加 6 台 I效管式降膜蒸发器,总面积约 13150m2,同时增加凝水闪蒸罐、泵和管道等配套设施。
由于现场场地的限制,管式降膜蒸发器还是采用与原设计相同的一体化设计,一体式结构非常紧凑,由设备结构而造成的热损失在热平衡计算中几乎可以不考虑。加热室下部筒体 3.4~4.4m 插入分离室,因而易受到高温、高碱浓度的碱蒸汽对筒体材质的应力腐蚀,使筒体及下管板焊缝出现裂纹、泄漏 ;这种情况主要发生在 I 效,II 效出现这种情况很少,III 效以后基本不出现这种情况。为解决这个问题,对设备本体采取以下措施 :对加热室下部筒体及与下管板的焊缝严格认真的做好热处理,消除卷板及焊接应力 ;对下部筒体再严密的包敷一层 δ8~10mm 厚的 316L不锈钢板予以保护,将下部筒体以及下管板焊缝与碱蒸汽完全隔离。
3.2 增设板式换热器
通过新上板式换热器和宽流道换热器,增加换热面积,用蒸发原液先通过中间降温换热器与种分浆液进行热交换,然后再通过精液降温换热器与精液进行热交换,充分利用换热器可将蒸发原液温度提高至 80℃,实现蒸发汽耗的降低,进而降低氧化铝制造成本。
4 经济效益分析
165t/h 蒸 发 器 用 于 化 学 品 氧 化 铝, 年 蒸 水 量165×8760×90% = 130 万吨 ;其他蒸发器用于氧化铝,年 蒸 水 量(170+130×3+120)×8760*85% = 506 万 吨 ;项目实施后蒸发汽耗可由平均汽耗 0.275t- 汽 /t- 水降至0.225t- 汽 /t- 水 ;年可节约新蒸汽(130+506)×(0.275-0.225)=31.8 万 吨 ;蒸 汽 价 格 114.728 元 / 吨,年 节 约 蒸汽费用 31.8×114.728=3648.35 万元 ;增加热电厂成本 :(12.95+2.78)×31.8=500.21 万元 ;实际节约蒸汽费用为3648.35-500.21 = 3148.14 万元。
5 结论
工艺技术的选择借鉴了铝行业和相关行业的成功经验,是稳妥、可靠的。蒸发六效改七效能够达到降低汽耗和提高装备水平的目的