发布时间:2019-02-23 发布作者:
0 前言
我公司5000t/d生产线主要机械设备大多靠循环水来实现降温冷却,循环水泵房有两台额定流量300m³/h、额定功率45kW、扬程40m的水泵。生产过程中1#泵运行,2#泵备用,现场有本地和远程转换开关,均可实现本地和远程控制。主管道上安装有流量计和压力表,岗位员工按时巡检查看,确保流量保持在240m³/h以上,压力保持在0.25MPa以上。若水泵跳停后在中控操作画面有故障报警信息,中控操作员发现信息后通知岗位员工巡检处理。
1 存在问题及采取措施
生产线投运初期,由于更多依靠人工发现故障,多次出现1#泵故障跳停后岗位员工和中控操作员未及时发现故障,导致2#泵未能及时投运而引发设备温升跳停的全厂停机事件。
(1)将主管道上的流量计改为电磁流量变送器,其4~20mA的输出信号接入DCS系统并在中央控制室操作画面上做实时流量显示,当流量值低于260 m³/h,流量框背景显示黄色,当流量值低于240 0 m³/h,流量框背景显示红色;
(2)在水泵房值班室安装声光报警器,接入DCS系统;
(3)在中控操作画面增加 2#泵备用/停用切换按钮和复位按钮;
(4)增加自动控制程序,部分程序见图1。
2 控制流程
(1)待机:1#泵、2#泵现场按钮盒转换开关均在远程模式,中控有备妥。
(2)正常开机:中控确认2#泵在停用状态,开1#泵;
(3)正常运行:1#泵运行正常且流量大于240m³/h稳定后,中控将2#泵切换到备用状态;
(4)故障出现:在流量低于 240m³/h并持续 5s或1#泵运行信号丢失后,程序自动下发两个驱动,驱动2#泵运行及声光报警器发出10s声光报警,警示岗位员工巡检处理;
(5)恢复正常:在排除故障后,岗位通知中控开1#泵,待1#泵运行正常且流量大于240m³/h稳定后,中控点击复位,停2#泵,恢复到正常运行模式;
(6)正常停机:中控将2#泵切换到停用状态,停1#泵。
3 结语
经过上述技术改造,在循环水泵自动控制系统四年多的运行时间里,未再出现因循环水泵故障而引发设备温升跳停的事件。
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